Lisboa | 29 Junho 2011 Museu do Oriente
PATROCINADORES OURO
IN|OVAR
Selecção do tema
Após análise dos resultados mensais da nossa divisão e de acordo
com os dados reportados no KPI (Indicadores de desempenho da
nossa organização), e com os objectivos principais da nossa
empresa, identificamos os 4 problemas que consideramos
relevantes de abordar.
Selecção do tema
N ºProblema
Critérios
A
B C D E
Total1
5´S
1
5 3 5 3
17
2
Seg no trabalho
1
5 3 3 5
17
3
Eficiência
5
3 3 3 5
19
4
PPM´s
5
3 3 3 5
19
Análise dos PPM's do nosso processo de injecção. Análise dos PPM's do nosso processo de injecção.
Consideramos de grande importância a eficiência mas seleccionamos os PPM's pois são um indicador da Qualidade na nossa empresa. Pois aumentando a qualidade aumentamos a eficiência do nosso processo.
Plano de actividades
P D
Nº ITEM Resp. Semanas
C A 44 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Plan
1 Plano de activ. e selecção do tema Grupo 2 Estudo da situação actual e
meta Grupo
2.1 Recolha dos dados relativos a
peças separadas/ sucatadas
Sónia e Anabela 3 Análise das causas Grupo
Do
4 Estudo dos pontos
problemáticos Grupo
5 Planeamento das acções correctivas E GrenhaAlberto 6 Implement. das acções correctivas E GrenhaAlberto
Check
7 Verificação do efeito Grupo 7.1
Recolha dos dados relativos as ocorrências de defeito após
implementação
Grupo
Action
8 Normalização Grupo
Estudo da situação actual
Análise aos 5 produtos com mais quantidades de peças sucatadas nos meses de Janeiro a Maio 2009 no nosso processo de injecção. Análise aos 5 produtos com mais quantidades de peças sucatadas nos meses de Janeiro a Maio 2009 no nosso processo de injecção.
Pçs sucatadas
Janeiro 2009 Fevereiro 2009
Estudo da situação actual
Análise aos 5 produtos com mais quantidades de peças sucatadasnos meses de Janeiro a Maio 2009 no nosso processo de injecção. Análise aos 5 produtos com mais quantidades de peças sucatadas nos meses de Janeiro a Maio 2009 no nosso processo de injecção.
Estudo da situação actual
Análise aos 5 produtos com mais quantidades de peças sucatadas nos meses de Janeiro a Maio 2009 no nosso processo de injecção. Análise aos 5 produtos com mais quantidades de peças sucatadas nos meses de Janeiro a Maio 2009 no nosso processo de injecção.
Estudo da situação actual
Análise aos 5 produtos com mais quantidades de peças sucatadas nos meses de Janeiro a Maio 2009 no nosso processo de injecção. Análise aos 5 produtos com mais quantidades de peças sucatadas nos meses de Janeiro a Maio 2009 no nosso processo de injecção.
Estudo da situação actual
Análise aos 5 produtos com mais quantidades de peças sucatadas nos meses de Janeiro a Maio 2009 no nosso processo de injecção. Análise aos 5 produtos com mais quantidades de peças sucatadas nos meses de Janeiro a Maio 2009 no nosso processo de injecção.
Estudo da situação actual
Análise aos 5 produtos com mais quantidades de peças sucatadas nos meses de Janeiro a Maio 2009 no nosso processo de injecção. Análise aos 5 produtos com mais quantidades de peças sucatadas nos meses de Janeiro a Maio 2009 no nosso processo de injecção.
Estudo da situação actual
Como podemos concluir através dos gráficos o produto 7134-8193 é reincidente
nos 5 meses de estudo , totalizando 10.566 peças sucatadas em 174.000 pçs produzidas. Sendo assim , decidimos estudar este produto que pertence à família kit Cut sendo a mais
problemática no nosso processo de injecção
Como podemos concluir através dos gráficos o produto 7134-8193 é reincidente
nos 5 meses de estudo , totalizando 10.566 peças sucatadas em 174.000 pçs produzidas. Sendo assim , decidimos estudar este produto que pertence à família kit Cut sendo a mais
problemática no nosso processo de injecção
10566 5076 4910 4867 4523 4129 3607 3112 2395 2174 2165 2026 1346 700 67 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 7134-8193 7182-6447-40 7182-5541-30 7134-8190 7183-6443-40 7181-9130-30 7158-6196 7183-6445-40 7183-2794 7183-6447-40 7183-2890 7134-8194/40 7181-6071-30 7183-5605-30 7182-5553-10 % O 7134-8193 é o produto com maior de número de peças sucatadas , representando 20%
do total de Janeiro a Maio 2009
Janeiro a Maio 2009
P çs su ca ta da s ProdutosEstudo da situação actual
Análise dos tipos de Não conformidade que originaram peças sucatadas de Janeiro a Maio 2009 no produto 7134-8193
Análise dos tipos de Não conformidade que originaram peças sucatadas de Janeiro a Maio 2009 no produto 7134-8193
0 2000 4000 6000
Postiço partido Peça deformada Peça queimado
7295 2375 896
Defeito
O" Postiço partido" representa 70 % do
total de peças sucatadas
Pçs sucatadas
Como podemos verificar a Não conformidade "Postiço partido" é a que origina mais peças sucatadas .Logo decidimos combater este problema !
Como podemos verificar a Não conformidade "Postiço partido" é a que origina mais peças sucatadas .Logo decidimos combater este problema !
Efeito na peça Postiço NG
Efeito na peça Postiço OK
Estudo da situação actual
Qual o efeito de um postiço partido na peça?Estudo da situação actual
Funcionamento do molde injecção plástica (Cavidade e bucha)
Funcionamento do molde injecção plástica (Cavidade e bucha)
Estudo da situação actual
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9Jan Fev Mar Abr Mai 3 2 4 4 9 0 1 2 3 4 5 6 7
Jan Fev Mar Abr Mai 1 0 1 1 2 2 2 3 3 7 cav 1 cav 2 Nº Ocorrências
Análise do número de ocorrências da Não Conformidade "Postiço partido " de
Jan.~Maio.´2009
Análise do número de ocorrências da Não Conformidade "Postiço partido " de
Jan.~Maio.´2009
Análise do número de ocorrências da Não Conformidade "Postiço partido " por
cavidade
Análise do número de ocorrências da Não Conformidade "Postiço partido " por
cavidade Nº Ocorrências por cavidade Total 22 Total 22
Estudo da situação actual
Análise do tempo de paragem de máquina e custos associados devido a postiço partido Análise do tempo de paragem de máquina e custos associados devido a postiço partido
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Jan Fev Mar Abr Mai 210 390 601 757 986 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Jan Fev Mar Abr Mai 34 64 98 124 157 Tempo de paragem em min Custo de paragem de máquina € Total 477 € Total 2.944 min= 49 49 49 49 Horas Horas Horas Horas
0 100
Jan Fev Mar Abr Mai 28 56 28 65 74 0 500 1000
Jan Fev Mar Abr Mai 175
360
190
425 470
Estudo da situação actual
Análise do tempo dispendido na reparação ao molde e custos associados Análise do tempo dispendido na reparação ao molde e custos associados
Tempo de reparação em min
Custo operador manutenção em € Total 251 € Total 1620 min= 27 27 27 27 horas horashoras horas
100 600 1100 1600 2100 2600
Jan Fev Mar Abr Mai 810 540 1080 1080 2430 0 5 10 15 20 25
Jan Fev Mar Abr Mai
3 2 4 4
9
Estudo da situação actual
Análise da quantidade de postiços partidos trocados e o seus custos em Euros de Jan a Maio 2009 Jan.~Maio.´2009
Análise da quantidade de postiços partidos trocados e o seus custos em Euros de Jan a Maio 2009 Jan.~Maio.´2009
Qtd postiço partido Custo postiço em €
Total 5940 € Total 22 Total 22 Total 22 Total 22 posti postiposti postiççççosososos
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Jan Fev Mar Abr Mai 18 30 59 25 60 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Jan Fev Mar Abr Mai 882
1509
2931
1246
3024
Estudo da situação actual
Análise dos custos associados ás peças sucatadas devido ao defeito "Postiço partido"e o seus custos de Jan a Maio 2009
Análise dos custos associados ás peças sucatadas devido ao defeito "Postiço partido"e o seus custos de Jan a Maio 2009
Qtd peças sucatadas Custo peça € Total
219 € Total 7295
0 50 100
Jan Fev Mar Abr Mai
41 43 53 20 87 0 100 200 300 400 500 600
Jan Fev Mar Abr Mai 260 275
340
125
555
Estudo da situação actual
Análise do tempo de separação e custos associados devido ao defeito “postiço partido” Análise do tempo de separação e custos associados devido ao defeito “postiço partido”
Tempo de separação
em min Custo tempo de separação €
Total 243 € Total
1555min =26 Horas26 Horas26 Horas26 Horas
Estudo da situação actual
Total dos custos associados :
Custos total paragem máquina : 477€
Custos total dos postiços trocados : 5940€
Custos total de peças sucatadas : 219€
Custos total de paragem para reparação de molde: 251€
Custo Tempo de separação: 243€
Total dos custos associados :
Custos total paragem máquina : 477€
Custos total dos postiços trocados : 5940€
Custos total de peças sucatadas : 219€
Custos total de paragem para reparação de molde: 251€
Custo Tempo de separação: 243€
TOTAL: 7130 €
Estabelecimento da meta
Qtd .; 7295 Qtd .; 2918 PPM's; 41925 PPM's; 16770 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000Antes Jan a Mai 09 Depois
Qtd . PPM's
Após análise dos dados e de acordo com a experiência e conhecimento do nosso processo decidimos estabelecer como meta uma
redução de 60%
a quantidade de peças sucatadasApós análise dos dados e de acordo com a experiência e conhecimento do nosso processo decidimos estabelecer como meta uma
redução de 60%
a quantidade de peças sucatadas Qtd. Pçs sucatadas devido apostiço partido
Analise das causas
O problema raiz encontra-se na concepção do desenho de Manufactura da peça .
Não foi permitido a alteração do mesmo de modo a cumprir com as especificações de clientes. Assim sendo os agentes decidiram actuar nos factores : Máquina e Molde
O problema raiz encontra-se na concepção do desenho de Manufactura da peça .
Não foi permitido a alteração do mesmo de modo a cumprir com as especificações de clientes. Assim sendo os agentes decidiram actuar nos factores : Máquina e Molde
1
Acção Correctiva
Estudos dos pontos problemáticos /
Implementação das acções correctivas
Factor Máquina N º 1
Factor Máquina N º 1
Problema 1:
Alta pressão de
injecção
Data da implementação Data da implementação P.Injecção P.Injecção Sem 09 Sem 09 Responsáveis ResponsáveisVerificação do
efeito
Defeito imediato nas primeiras injecções.
Defeito imediato nas primeiras injecções.
A pressão de injecção foi reduzida
com o objectivo de aliviar a pressão
exercida no postiço e assim evitar
que ele parta.
As peças apresentam falta de material As peças apresentam falta de material
Acção Correctiva
Estudos dos pontos problemáticos /
Implementação das acções correctivas
Factor Molde Nº 2
Factor Molde Nº 2
Problema 2:
Configuração do
postiço :
Data da implementação Data da implementação Alberto / Grenha Alberto / Grenha Junho 09 Junho 09 Responsáveis ResponsáveisVerificação do
efeito
Quina do postiçoAlteração do postiço, criando um raio na zona problemática do mesmo dando-lhe maior resistência.
MAU
MAU
Na produção efectuada após esta alteração o postiço partiu ao fim de apenas 6000 injecções .
Na produção efectuada após esta alteração o postiço partiu ao fim de apenas 6000 injecções .
Estudos dos pontos problemáticos /
Implementação das acções correctivas
Factor Molde Nº 2
Factor Molde Nº 2
Data da implementação Data da implementação Alberto / Grenha Alberto / Grenha Junho 09 Junho 09 Responsáveis ResponsáveisApós os resultados decidiu-se dividir o postiço , de forma a que este tivesse mais flexibilidade. A implementação foi efectuada apenas na cavidade 2 , a mais problemática para verificarmos o efeito da acção .
Nova Acção Correctiva
Fix B1 B
Estudos dos pontos problemáticos /
Implementação das acções correctivas
Factor Molde Nº 2
Factor Molde Nº 2
Nova Acção Correctiva
O postiço Fix B-1A cede a pressão de injecção exercida, criando maior
flexibilidade e assim prevenindo a sua quebra.
Estudos dos pontos problemáticos /
Implementação das acções correctivas
Factor Molde Nº 2
Factor Molde Nº 2
Nova Acção Correctiva
Verificação do efeito
0 1 2
Junho Julho Ago. set out 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 cav 1 cav 2 Nº Ocorrências por cavidade
De acordo com o gráfico verificamos que nos meses seguintes a implementação na cavidade 2 , o postiço voltou a partir mas apenas na cavidade sem alteração : a cavidade 1 . Atendendo a estes resultados a acção foi posteriormente
implementada em ambas as cavidades . Data da implementação Cav 1 Data da implementação Cav 1 Alberto / Grenha Alberto / Grenha Junho 09 Junho 09 Responsáveis Responsáveis
Verificação do efeito
Como podemos verificar após implementação da acção na cavidade 2 tivemos 5 ocorrências de Junho a Out mas na cavidade 1 ,no entanto após implementação nas duas cavidades não tivemos
mais nenhuma ocorrência por postiço partido , ou seja, conseguimos uma redução de 100% do defeito postiço partido e consequentemente eliminamos o tempo de paragem de máquina, o tempo
de reparação de molde e o tempo de separação de peças com defeito Melhoramos a também a eficiência do nosso processo.
Como podemos verificar após implementação da acção na cavidade 2 tivemos 5 ocorrências de Junho a Out mas na cavidade 1 ,no entanto após implementação nas duas cavidades não tivemos
mais nenhuma ocorrência por postiço partido , ou seja, conseguimos uma redução de 100% do defeito postiço partido e consequentemente eliminamos o tempo de paragem de máquina, o tempo
de reparação de molde e o tempo de separação de peças com defeito Melhoramos a também a eficiência do nosso processo.
0 500 1000 1500 2000 2500
Jan.~Mai 09 Jun. Out. 09 Nov.~Abr 10 2944
625
0
Nº Ocorrências de postiço partido Tempo de paragem de máquina em minutos
Sem alteração Implementação da
acção na cavidade 2 Implementação da acção na cavidade 1 e 2
0
-79%
-
-
-
-100
%
100
100
%
%
100
%
Verificação do efeito
Como podemos verificar após implementação da acção na cavidade 2 tivemos 5 ocorrências de Junho a Out mas na cavidade 1 ,no entanto após implementação nas duas cavidades não tivemos
mais nenhuma ocorrência por postiço partido , ou seja, conseguimos uma redução de 100% do defeito postiço partido e consequentemente eliminamos o tempo de paragem de máquina, o tempo
de reparação de molde e o tempo de separação de peças com defeito Melhoramos a também a eficiência do nosso processo.
Como podemos verificar após implementação da acção na cavidade 2 tivemos 5 ocorrências de Junho a Out mas na cavidade 1 ,no entanto após implementação nas duas cavidades não tivemos
mais nenhuma ocorrência por postiço partido , ou seja, conseguimos uma redução de 100% do defeito postiço partido e consequentemente eliminamos o tempo de paragem de máquina, o tempo
de reparação de molde e o tempo de separação de peças com defeito Melhoramos a também a eficiência do nosso processo.
Tempo de reparação de molde em minutos Tempo de separação em minutos
Sem alteração Implementação da
acção na cavidade 2 Implementação da acção na cavidade 1 e 2
-62%
-
-
-
-100
%
100
100
%
%
100
%
-84%
-
-
-
-100
%
100
%
100
%
100
%
Verificação do efeito
Após a implementação da acção nas duas cavidades obtivemos uma redução em 100% do numero de peças sucatadas, ou seja, superamos a meta a que nos propusemos .
Após a implementação da acção nas duas cavidades obtivemos uma redução em 100% do numero de peças sucatadas, ou seja, superamos a meta a que nos propusemos .
Qtd.Produzida 174.000 176.000 192,800