PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS
NO
SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL
SÍNTESE GERENCIAL
PERÍODO: SEMANA DE 23/07/2007 A
29/07/2007
RELATÓRIO ONS - 3/164/07
EMITIDO EM: 03/08/2007
PROCESSO: Análise de Perturbações
Resumo:
Este relatório, elaborado com periodicidade semanal, tem por objetivo relacionar as
principais perturbações verificadas no Sistema Interligado Brasileiro, apresentando um
sumário daquelas com maior impacto, acompanhamento de providências tomadas e uma
tabela geral informando:
-
Data e hora;
-
Empresas envolvidas;
-
Origem e causa;
-
Interrupção de carga e normalização;
-
Desempenho de ECE's;
SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS
NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO NA SEMANA DE
23/07/2007 A 29/07/2007
1-
PERTURBAÇÃO DO DIA 23/07/2007 ÀS 03H41MIN
-
EMPRESA AFETADA: COPEL.
A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kV Cidade Industrial de
Curitiba – Gralha Azul, devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico interno,
envolvendo a fase C, localizado a 2,2 km do terminal de Cidade Industrial de Curitiba, de
causa indeterminada.
A falha foi eliminada pelas atuações das proteções Principais e Alternadas de distância, em
ambos os terminais.
Às 03h44min foi realizada tentativa de normalização, sem sucesso.
A LT foi normalizada às 09h50min, após inspeção realizada onde nada de anormal foi
encontrado.
2-
PERTURBAÇÃO DO DIA 23/07/2007 ÀS 07H15MIN
-
EMPRESA AFETADA: CTEEP.
A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 345 kV Embu-Guaçu – Baixada
Santista, devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico interno, envolvendo a fase
Azul (fase A – CTEEP), provocado por descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das
proteções Primárias de sobrecorrente direcionais residuais, associadas ao Esquema de
Teleproteção de Comparação Direcional por Sinal de Bloqueio, em ambos os terminais.
No terminal de Embu-Guaçu (terminal Líder) houve falha no esquema de religamento
automático, sendo a LT normalizada às 07h15min.
Providências em Andamento:
A CTEEP está programando verificações e ensaios no esquema de religamento automático
da referida LT.
3-
PERTURBAÇÃO DO DIA 23/07/2007 ÀS 20H02MIN
-
EMPRESA AFETADA: CELG.
Desligamento automático da LT 138 kV Cachoeira Dourada – UTE Quirinópolis, devido à
ocorrência de um curto-circuito monofásico interno, de causa indeterminada, envolvendo a
fase Azul (fase A – CELG), eliminado pelas atuações das proteções de distância para falhas
a terra, em 1
aszonas, em ambos os terminais.
A falha foi localizada a 48,52 km de Cachoeira Dourada.
Às 20h12min a linha foi normalizada.
4-
PERTURBAÇÃO DO DIA 24/07/2007 ÀS 03H24MIN
-
EMPRESAS AFETADAS: CELG E ESPORA ENERGÉTICA.
A perturbação consistiu de um curto-circuito monofásico na LT 138 kV Cachoeira Alta –
Quirinópolis, sem informação de localização e de fases envolvidas, provavelmente
provocado por descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções Primárias de
distância para falhas a terra, em zonas 1, em ambos os terminais.
Na ocasião ocorreram os desligamentos automáticos das UG’s 01, 02 e 03, da UHE Espora,
rejeitando um total de 26,62MW de geração, pelas atuações incorretas de suas respectivas
proteções de sobrefreqüência.
Houve rejeição de 17,6 MW de cargas da CELG em Cachoeira Alta e Quirinópolis.
Às 03h27min foi normalizada a LT 138 kV Quirinópolis - Cachoeira Alta.
Às 03h31min foi normalizada a LT 138 kV Cachoeira Alta – UHE Espora.
Às 03h37min foi sincronizada a UG 03, da UHE Espora.
Às 03h59min foi sincronizada a UG 02, da UHE Espora.
Às 04h04min foi sincronizada a UG 01, da UHE Espora.
5-
PERTURBAÇÃO DO DIA 24/07/2007 ÀS 05H57MIN
-
EMPRESA
S
AFETADA
S
: CHESF, ENERGIPE E CEAL.
A perturbação consistiu no desligamento automático do Barramento de 69 kV 02BP da SE
Penedo, provocado pelo aparecimento de um desequilíbrio de tensão coincidente com a
manobra de abertura da Chave Seccionadora de 69 kV 32A1-8, quando da liberação do
Transformador de Aterramento 02A1 dessa SE para manutenção.
A CHESF informou que foi observado por funcionários presentes no local, um arco entre os
contatos fixos e móveis dos três pólos da referida Chave Seccionadora, que ficou mantido
mesmo após a abertura total da Chave, e que provocou a atuação da proteção de sobretensão
residual 59R associada ao Transformador de Aterramento 02A1.
Houve a interrupção das cargas derivadas do setor de 69 kV da SE Penedo, totalizando 43,6
MW.
Às 06h00min foi normalizado o Transformador 230/69 kV 04T1 e iniciado o
restabelecimento das cargas interrompidas na SE Penedo.
Às 06h03min foi concluído o restabelecimento
de todas
das cargas interrompidas.
Às 06h05min foi normalizado o Transformador 230/69 kV 04T2 da SE Penedo.
6-
PERTURBAÇÃO DO DIA 24/07/2007 ÀS 08H47MIN
-
EMPRESA
S
AFETADA
S
: COPEL-T.
A perturbação consistiu no desligamento automático acidental da LT 230 kV Foz do Chopim
– Salto Osório, apenas no terminal de Foz do Chopim, durante a realização de serviços na
Barra Principal de 230 kV.
7-
PERTURBAÇÃO DO DIA 24/07/2007 ÀS 20H16MIN
-
EMPRESA AFETADA: COPEL-T.
A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kV Apucarana - Figueira,
devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico interno, provocado por descarga
atmosférica.
A falha foi eliminada pelas atuações das proteções Primárias de distância no terminal de
Apucarana e de sobrecorrente direcional residual no terminal de Figueira, ambas associadas
ao esquema de teleproteção de Comparação Direcional por Sinal de Bloqueio, e das
proteções Secundárias de sobrecorrente direcionais residuais em ambos os terminais.
Às 20h19min a linha foi normalizada.
8-
PERTURBAÇÃO DO DIA 24/07/2007 ÀS 21H13MIN
-
EMPRESA AFETADA: ENERSUL.
A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kV Aquidauana – Campo
Grande Imbirussú C2, devido à ocorrência de um curto-circuito bifásico interno, envolvendo
as fases A e B, de causa indeterminada.
A falha foi eliminada pelas atuações das proteções Primárias de distância, associadas ao
esquema de teleproteção Permissivo por Subalcance, e das proteções Secundárias de
sobrecorrente direcionais residuais, em ambos os terminais da linha.
A LT 138 kV Aquidauana – Campo Grande Imbirussú C2 foi normalizada às 21h14min.
9-
PERTURBAÇÃO DO DIA 24/07/2007 ÀS 23H31MIN
-
EMPRESAS AFETADAS: CTEEP, ELETROSUL E ENERSUL.
A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kV Dourado das Nações -
Porto Primavera - Rosana, devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico, sem
informação da localização, envolvendo a fase Branca (fase B - CTEEP) e a terra, provocado
por descarga atmosférica, eliminado pela atuação correta, das proteções Primárias de
Houve interrupção de 13,6 MW de cargas da ENERSUL, nas SE’s Ivinhema e Nova
Andradina, ligadas em derivação na linha de transmissão.
A LT foi restabelecida às 23h33min.
10-
PERTURBAÇÃO DO DIA 25/07/2007 ÀS 02H27MIN
-
EMPRESAS AFETADAS: FURNAS, CEMIG E ALCOA.
Às 02h27min do dia 25/07/2007 ocorreram os desligamentos dos Bancos de
Autotransformadores AT02 e AT04, 345/138/13,8 kV da SE Poços de Caldas. Desligaram
ainda a LT 138 kV Poços de Caldas (FURNAS) – Poços de Caldas (CEMIG) C1 e o
terminal de São João da Boa Vista II da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa
Vista II C1.
De acordo com informações preliminares de FURNAS a perturbação teve início com uma
falta monofásica no Sistema da CEMIG, envolvendo a fase Branca (fase B – FURNAS e
fase C – CEMIG), eliminada em 133 ms.
Cerca de 6900 ms após a eliminação desta falha, ocorreu nova falta, na mesma fase no
Sistema da CEMIG, que 240 ms após evoluiu para a fase Azul (fase C – FURNAS e fase B
– CEMIG).
Após cerca de 382ms do início da segunda falha desligou o Banco de Autotransformadores
AT04, 345/138/13,8 kV da SE Poços de Caldas, sinalizando atuação da proteção de
sobrecarga do mesmo.
Após 9 ms do desligamento do AT04, ocorreu o desligamento do Banco de
Autotransformadores AT02, 345/138/13,8 kV da SE Poços de Caldas, sinalizando atuação
da proteção de gás (relé BUCHHOLZ).
Cerca de 680 ms após o início da segunda falha, desligou a LI 138 kV Poços de Caldas
(CEMIG) - Poços de Caldas (FURNAS) C1, pela atuação da proteção de sobrecorrente
direcional residual, unidade temporizada (só no terminal de FURNAS? Ou em ambos? o que
levaria o nome da proteção ao plural). Neste mesmo momento desligou a LI 138 kV São
João da Boa Vista II - Poços de Caldas C1, apenas no terminal de São João da Boa Vista II.
Houve a interrupção de 49 MW de cargas na CEMIG e 64,0 MW na ALCOA.
Os Bancos de Autotransformadores AT02 e AT04 foram isolados pelo Agente, visando uma
inspeção mais detalhada nos equipamentos.
Às 03h10min foi normalizada a LT 138 kV Poços de Caldas (FURNAS) - Poços de Caldas
(CEMIG) C1.
Às 05h58min foi liberado o Banco de Autotransformadores AT04 para a operação.
Às 06h35min foi liberado o Banco de Autotransformadores AT02 para a operação.
Esta perturbação foi objeto de análise detalhada pelo ONS e Agentes envolvidos em reunião
realizada no dia 02/08/2007, estando o respectivo RAP em fase de elaboração.
11-
PERTURBAÇÃO DO DIA 25/07/2007 ÀS 04H44MIN
-
EMPRESA AFETADA: CEEE-GT.
A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kV Camaquã - Presidente
Médici, devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico interno, envolvendo a fase B,
provocado por descarga atmosférica, localizado a 165 km da SE Camaquã.
O curto-circuito foi eliminado pelas atuações das proteções Primárias de sobrecorrente
direcionais residuais, associadas ao Esquema de Teleproteção de Comparação Direcional por
Sinal de Bloqueio, em ambos os terminais da linha.
Houve a atuação do religamento automático da linha com sucesso.
12-
PERTURBAÇÃO DO DIA 25/07/2007 ÀS 05H46MIN
-
EMPRESA AFETADA: CHESF.
A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kV 04S2 Sobral II – Cauípe,
devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico interno, envolvendo a fase C, de causa
ainda não identificada, eliminado em 80 ms pela atuação da proteção de distância para faltas
a terra em subalcance, associada à lógica de teleproteção no terminal de Cauípe e por
recepção de sinal de transferência de disparo no terminal de Sobral II.
Às 05h56min foi normalizada a LT.
13-
PERTURBAÇÃO DO DIA 25/07/2007 ÀS 10H08MIN
-
EMPRESAS AFETADAS: ELETROSUL E COPEL-T.
Desligamento automático acidental da LT 230 kV Dourados – Guaíra, em ambos os
terminais, durante operação da chave de transferência da proteção (43 T),
durante
para início
da manutenção corretiva no Disjuntor da linha no terminal de Guaíra. Ocorreu a abertura dos
disjuntores locais em Guaíra, com envio de sinal de transferência de disparo para o terminal
de Dourados.
Às 10h15min foi normalizada a linha.
14-
PERTURBAÇÃO DO DIA 25/07/2007 ÀS 12H13MIN
-
EMPRESA AFETADA: CHESF.
A perturbação consistiu no desligamento automático na UHE Apolônio Sales do
Transformador Elevador 01T1, 13,8/230 kV, devido à atuação correta do relé de gás
associado, provocado por vazamento acentuado de óleo pelos “coolers” do Transformador.
Como conseqüência ocorreram os desligamentos automáticos das UGs 01G1 e 01G2, com
53 MW e 62 MW de geração, respectivamente, e o envio de sinal de transferência de disparo
para o terminal remoto na SE Paulo Afonso III, desenergizando o link de interligação de 230
kV Paulo Afonso III/UHE Apolônio Sales 04M1.
Às 15h51min após a complementação do óleo, foi disponibilizado o Transformador 01T1 da
UHE Apolônio Sales.
Às 15h54min foram normalizados o link de 230 kV Paulo Afonso III/UHE Apolônio Sales
04M1 e o Transformador 01T1 na UHE Apolônio Sales.
Às 16h10min foi sincronizada a UG 01G1 da UHE Apolônio Sales.
Às 16h20min foi sincronizada a UG 01G2 da UHE Apolônio Sales.
15-
PERTURBAÇÃO DO DIA 26/07/2007 ÀS 06H57MIN
-
EMPRESAS AFETADAS: CHESF, ENERGIPE, CEAL E CI BRASKEN.
A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kV Messias - Rio Largo II
04S5, devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico envolvendo a fase B, eliminado
corretamente pela atuação no terminal de Rio Largo II da proteção de distância para faltas a
terra em subalcance, associada à lógica de teleproteção, sinalizando no terminal de Messias
recepção de transferência de disparo, abrindo os disjuntores de Rio Largo II em 67 ms e o de
Messias em 100 ms.
O curto-circuito foi provocado por colisão de um avião bimotor em estrutura da referida LT,
próximo a SE Rio Largo II.
Cerca de 74ms após a eliminação do defeito na LT 230 kV Messias - Rio Largo II 04S5,
ocorreu um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase B, na LT 230 kV Messias - Rio
Largo II 04S4, eliminado pela atuação no terminal de Rio Largo II da proteção de
sobrecorrente direcional residual temporizada e no terminal de Messias pela proteção de
distância para faltas a terra em sobrealcance, abrindo os disjuntores de Rio Largo II em 309
ms e o de Messias em 483 ms. Esse curto-circuito foi provocado pelo rompimento e queda
do cabo da LT 230 kV Messias - Rio Largo II 04S5 sobre a fase B da LT 230 kV Messias -
Rio Largo II 04S4. Essas duas LTs de 230 kV compartilham as mesmas estruturas.
Na ocasião ocorreu também na SE 69 kV Rio Largo I/Típica da Distribuidora CEAL, o
desligamento automático do disjuntor de 69 kV 12T1, provocando a interrupção de 10 MW
de cargas, provocado por um curto-circuito no alimentador de 13,8 kV 01Y6, que passa sob
as LTs 230 kV Rio Largo II - Messias 04S4 e 04S5.
Houve uma interrupção de 198,3 MW de cargas, sendo 170 MW de cargas do Consumidor
Industrial BRASKEN e 28,3 MW da Distribuidora CEAL.
Às 06h59min foram realizadas tentativas de normalização das LTs 230 kV Messias - Rio
Largo II 04S5 e 04S4, sem sucesso.
Entre 07h49min e 10h37min foram transferidas 12 MW de cargas da SE Carrapicho
(ENERGIPE), supridas pelo regional da SE Penedo para o regional da SE Itabaiana.
Entre 07h55min e 10h34min foram transferidas 3,8 MW de cargas da SE Capela (CEAL),
supridas pelo regional da SE Rio Largo II para o regional da SE Angelim.
Às 10h12min foi normalizada a LT 230 kV Messias - Rio Largo II
- Messias
04S4.
Às 18h11min foi normalizada a LT 230 kV Messias - Rio Largo II 04S5.
Anormalidades Observadas:
Na SE Rio Largo II, ocorreu recusa de atuação da proteção de distância para faltas a terra em
subalcance, relé tipo PDS, fabricante SCHLUMBERGER da LT 230 kV Messias - Rio
Largo II 04S4.
Providências em Andamento:
A CHESF está investigando a causa da recusa de atuação do relé de distância tipo PDS, para
o defeito monofásico na LT 230 kV Messias - Rio Largo II 04S4, próximo a SE Rio Largo
II.
Prazo:Agosto/2007.
16-
PERTURBAÇÃO DO DIA 27/07/2007 ÀS 06H16MIN
-
EMPRESA AFETADA: CIEN.
A perturbação consistiu no desligamento automático do Pólo 4, 525 kV – 550 MW, da SE
Conversora de Garabi 2, pela atuação acidental da proteção de temperatura alta do óleo da
fase A do Banco de Transformadores TF 6 de 50 Hz – 500/13,8/13,8 kV – 600 MVA.
O Pólo estava com 425 MW.
Às 06h44min foi normalizado o Pólo.
A CIEN informou que a alta temperatura foi reportada por apenas um dos dois sistemas de
proteção e que foi substituída a placa (transdutor) do sistema que estava reportando o
17-
PERTURBAÇÃO DO DIA 27/07/2007 ÀS 06H24MIN
-
EMPRESA AFETADA: CELG.
A perturbação consistiu de um curto-circuito monofásico na LT 138 kV Quirinópolis – Rio
Verde (CELG), envolvendo a fase Branca (fase B – CELG), provavelmente provocado por
descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções Primárias de distância para
falhas a terra, em zonas 1, em ambos os terminais.
A falha foi localizada a 61,9 km do terminal de Quirinópolis.
Às 06h25min a linha foi normalizada.
18-
PERTURBAÇÃO DO DIA 27/07/2007 ÀS 17H34MIN
-
EMPRESA AFETADA: ELETROSUL.
Desligamento automático do Banco de Autotransformadores TF7, 525/230/13,8 kV, 672
MVA, da SE Campos Novos, por atuação acidental da proteção de pressão súbita de óleo ou
gás (Válvula de Segurança 63 VS), causada por umidade.
Às 18h07min o Banco foi normalizado.
19-
PERTURBAÇÃO DO DIA 27/07/2007 ÀS 21H21MIN
-
EMPRESA AFETADA: CEEE-GT.
A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kV Presidente Médici -
Quinta, devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico interno, envolvendo a fase C,
de causa indeterminada, localizado a 75 km da SE Presidenta Médici.
O curto-circuito foi eliminado pelas atuações das proteções Primárias de distância, em 1
aszonas, em ambos os terminais da linha.
20-
PERTURBAÇÃO DO DIA 28/07/2007 ÀS 10H31MIN
-
EMPRESA AFETADA: CIEN.
A perturbação consistiu no desligamento automático do Pólo 4, 525 kV – 550 MW da SE
Conversora de Garabi 2, pela atuação acidental da proteção de temperatura alta do óleo da
fase A do Banco de Transformadores (este não é Autotransformador como o anterior?) TF 6
de 50 Hz – 500/13,8/13,8 kV – 600 MVA.
O Pólo estava com 465 MW.
Às 10h37min foi normalizado o Pólo.
A CIEN informou que a alta temperatura foi reportada por apenas um dos dois sistemas de
proteção e que foi substituída a placa (transdutor) do sistema que estava reportando o
problema.
21-
PERTURBAÇÃO DO DIA 28/07/2007 ÀS 14H36MIN
-
EMPRESA AFETADA: ATE II.
Desligamento automático da LT 500 kV Ribeiro Gonçalves – São João do Piauí 05L4,
devido à ocorrência de um curto-circuito bifásico interno, envolvendo as fases A e B,
provocado por queimada próxima às estruturas 188 e 189 da linha, localizada a 254 km da
SE São João do Piauí.
O curto-circuito foi eliminado em 54,1 ms pelas atuações das proteções Principais e
Alternadas de distância, em segundas zonas, associadas às lógicas de teleproteção, em
ambos os terminais. Não houve atuação do religamento automático da linha, em função do
tipo de defeito, conforme programação feita por opção da Transmissora.
Às 14h37min a linha foi disponibilizada para a operação.
Às 14h38min foi baipassada a Compensação Série Fixa da linha (CSF 05H2) no terminal de
Ribeiro Gonçalves.
Às 14h39min a linha foi energizada a partir do terminal de Ribeiro Gonçalves.
Às 14h40min a linha foi normalizada no terminal de São João do Piauí.
Às 14h54min foi inserida a Compensação Série
Fixa (CSF 05H2) no terminal de Ribeiro
Gonçalves.
22-
PERTURBAÇÃO DO DIA 28/07/2007 ÀS 17H39MIN
-
EMPRESAS AFETADAS: FURNAS E CPFL.
Desligamento automático da LI 138 kV Mascarenhas de Moraes – Morro do Cipó C1,
devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico interno, envolvendo a fase Vermelha
(fase A – FURNAS), de causa indeterminada, eliminado em 99 ms pelas atuações das
proteções Primárias de sobrecorrente direcionais residuais, associadas à teleproteção, em
ambos os terminais.
Houve interrupção de 9,8 MW de cargas.
A falta foi localizada, com o auxílio de ferramenta computacional, a cerca de 30% do
comprimento da linha, medidos a partir do terminal de Mascarenhas de Moraes.
A linha foi normalizada no mesmo minuto.
23-
PERTURBAÇÃO DO DIA 28/07/2007 ÀS 18H45MIN
-
EMPRESA AFETADA: ENERSUL.
Desligamento automático da LT 138 kV Dourados das Nações – Maracajú, devido à
ocorrência de um curto-circuito bifásico interno, envolvendo as fases A e B, de causa
indeterminada, localizado a 9,2 km da SE Dourados das Nações.
A falha foi eliminada pelas atuações das proteções Primárias de distância, em 1
aszonas, em
ambos os terminais.
Às 18h46min a linha foi normalizada.
24-
PERTURBAÇÃO DO DIA 28/07/2007 ÀS 21H01MIN
-
EMPRESA AFETADA: CELG.
A perturbação consistiu de um curto-circuito monofásico na LT 138 kV Quirinópolis – Rio
Verde (CELG), envolvendo a fase Vermelha (fase C – CELG), provavelmente provocado
por descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções Primárias de distância para
falhas a terra, em zonas 1, em ambos os terminais.
A falha foi localizada a 34,97 km do terminal de Quirinópolis.
Às 21h02min a linha foi normalizada.
25-
PERTURBAÇÃO DO DIA 28/07/2007 ÀS 22H06MIN
-
EMPRESA
S
AFETADA
S
: ELETRONORTE
E ERTE
.
A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kV Vila do Conde – Santa
Maria (esta LT não é da ERTE?), devido à ocorrência de um curto-circuito bifásico interno,
provocado por descarga atmosférica.
A falha foi eliminada pela atuação da proteção Primária de distância, em 1
azona, no
terminal de Vila do Conde e por recepção de sinal de transferência de disparo no terminal de
Santa Maria.
Houve a atuação do religamento automático da linha com sucesso.
26-
PERTURBAÇÃO DO DIA 29/07/2007 ÀS 01H59MIN
-
EMPRESA AFETADA: CEEE-GT.
A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kV Presidente Médici -
Quinta, devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico interno, envolvendo a fase C,
de causa indeterminada, localizado a 90 km da SE Quinta.
O curto-circuito foi eliminado pelas atuações das proteções Primárias de distância, em
primeiras zonas, em ambos os terminais da linha.
ONS
PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES NOS SISTEMAS INTERLIGADOS S/SE/CO E N/NE
SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 23/07/2007 A 29/07/2007
DATA E
HORA ENVOLVIDAS EMPRESAS ORIGEM E CAUSA INTERRUPÇÃO DE CARGA E NORMALIZAÇÃO DESEMPENHO DOS ECEs OBSERVAÇÕES 23/07/2007
03H41MIN COPEL-T A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kV Cidade Industrial de Curitiba – Gralha Azul, devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico interno, envolvendo a fase C, localizado a 2,2 km do terminal de Cidade Industrial de Curitiba, de causa indeterminada.
A falha foi eliminada pelas atuações das proteções Principais e Alternadas de distância, em ambos os terminais.
Às 03h44min foi realizada tentativa de normalização, sem sucesso.
A LT foi normalizada às 09h50min, após inspeção realizada onde nada de anormal foi encontrado.
Não houve atuação. -
23/07/2007 07H15MIN
CTEEP A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 345 kV Embu-Guaçu – Baixada Santista, devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico interno, envolvendo a fase Azul (fase A – CTEEP), provocado por descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções Primárias de sobrecorrente direcionais residuais, associadas ao Esquema de Teleproteção de Comparação Direcional por Sinal de Bloqueio, em ambos os terminais.
No terminal de Embu-Guaçu (terminal Líder) houve falha no esquema de religamento automático, sendo a LT normalizada às 07h15min.
Não houve atuação. -
23/07/2007 14H22MIN
COPEL GERAÇÃO A perturbação consistiu no desligamento automático do grupo gerador G3 de 230 kV – 198 MVA da UTE Araucária provocado por mau contato no indicador de temperatura no mancal da turbina.
O grupo estava gerando 158 MW.
Houve atuação acidental da proteção de temperatura do mancal da turbina.
ONS
PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES NOS SISTEMAS INTERLIGADOS S/SE/CO E N/NE
SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 23/07/2007 A 29/07/2007
DATA E
HORA ENVOLVIDAS EMPRESAS ORIGEM E CAUSA INTERRUPÇÃO DE CARGA E NORMALIZAÇÃO DESEMPENHO DOS ECEs OBSERVAÇÕES 23/07/2007
16H38MIN COPEL GERAÇÃO A perturbação consistiu no desligamento automático do grupo gerador G3 de 230 kV – 198 MVA da UTE Araucária provocado pela atuação acidental do sensor de vibração do eixo da turbina.
O grupo estava gerando 118 MW.
Às 19h41min foi sincronizado o grupo, após o bloqueio da atuação do sensor com defeito. Permaneceram ainda 3 sensores em operação.
Não houve atuação. -
23/07/2007
20H02MIN CELG Desligamento automático da LT 138 kV Cachoeira Dourada – UTE Quirinópolis, devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico interno, de causa indeterminada, envolvendo a fase Azul (fase A – CELG), eliminado pelas atuações das proteções de distância para falhas a terra, em 1aszonas em ambos os
terminais.
A falha foi localizada a 48,52 km de Cachoeira Dourada.
Às 20h12min a linha foi normalizada. Não houve atuação. -
24/07/2007
00H48MIN CGTEE A perturbação consistiu no desligamento automático do gerador G-2 de 6,6 kV – 6,25 MVA da UTE São Jerônimo, com causa desconhecida.
O gerador estava com 10 MW.
Houve atuação acidental da proteção de sobrevelocidade.
Anormalidade Observada:
Atuação acidental da proteção de sobrevelocidade. Providências em Andamento:
A CGTEE informou que será trabalhado no regulador de velocidade da turbina 2 para verificar a causa da atuação acidental da proteção de sobrevelocidade do
grupo G-2 da UTE São Jerônimo.
Prazo: Setembro/2007.
ONS
PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES NOS SISTEMAS INTERLIGADOS S/SE/CO E N/NE
SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 23/07/2007 A 29/07/2007
DATA E
HORA ENVOLVIDAS EMPRESAS ORIGEM E CAUSA INTERRUPÇÃO DE CARGA E NORMALIZAÇÃO DESEMPENHO DOS ECEs OBSERVAÇÕES 24/07/2007
06H18MIN CGTEE A perturbação consistiu no desligamento automático do gerador G-2 de 6,6 kV – 6,25 MVA da UTE São Jerônimo, com causa desconhecida.
O gerador estava com 7,5 MW.
Houve atuação acidental da proteção de sobrevelocidade.
Anormalidade Observada:
Atuação acidental da proteção de sobrevelocidade. Providências em Andamento:
A CGTEE informou que será trabalhado no regulador de velocidade da turbina 2 para verificar a causa da atuação acidental da proteção de sobrevelocidade do
grupo G-2 da UTE São Jerônimo.
Prazo: Setembro/2007.
Às 06h21min foi sincronizado o grupo. Não houve atuação. -
24/07/2007
03H24MIN CELG A perturbação consistiu de um curto-circuito monofásico na LT 138 kV Cachoeira Alta – Quirinópolis, sem informação de localização e de fases envolvidas, provavelmente provocado por descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções Primárias de distância para falhas a terra, em zonas 1, em ambos os terminais.
Na ocasião ocorreram os desligamentos automáticos das UG’s 01, 02 e 03, da UHE Espora, rejeitando um total de 26,62MW de geração, pelas atuações incorretas de suas respectivas proteções de sobrefreqüência.
Houve rejeição de 17,6 MW de cargas da CELG em Cachoeira Alta e Quirinópolis. Às 03h27min foi normalizada a LT 138 kV Quirinópolis - Cachoeira Alta. Às 03h31min foi normalizada a LT 138 kV Cachoeira Alta – UHE Espora. Às 03h37min foi sincronizada a UG 03, da UHE Espora.
Às 03h59min foi sincronizada a UG 02, da UHE Espora.
Às 04h04min foi sincronizada a UG 01, da UHE Espora.
ONS
PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES NOS SISTEMAS INTERLIGADOS S/SE/CO E N/NE
SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 23/07/2007 A 29/07/2007
DATA E
HORA ENVOLVIDAS EMPRESAS ORIGEM E CAUSA INTERRUPÇÃO DE CARGA E NORMALIZAÇÃO DESEMPENHO DOS ECEs OBSERVAÇÕES 24/07/2007
05H57MIN CHESF ENERGIPE CEAL
A perturbação consistiu no desligamento automático do Barramento de 69 kV 02BP da SE Penedo, provocado pelo aparecimento de um desequilíbrio de tensão coincidente com a manobra de abertura da Chave Seccionadora de 69 kV 32A1-8, quando da liberação do Transformador de Aterramento 02A1 dessa SE para manutenção.
A CHESF informou que foi observado por funcionários presentes no local, um arco entre os contatos fixos e móveis dos três pólos da referida Chave Seccionadora, que ficou mantido mesmo após a abertura total da Chave, e que provocou a atuação da proteção de sobretensão residual 59R associada ao Transformador de Aterramento 02A1.
Houve a interrupção das cargas derivadas do setor de 69 kV da SE Penedo, totalizando 43,6 MW.
Às 06h00min foi normalizado o Transformador 230/69 kV 04T1 e iniciado o restabelecimento das cargas interrompidas na SE Penedo.
Às 06h03min foi concluído o restabelecimento de todas as cargas interrompidas.
Às 06h05min foi normalizado o Transformador 230/69 kV 04T2 da SE Penedo.
Não houve atuação. -
24/07/2007 08H47MIN
COPEL ELETROSUL
A perturbação consistiu no desligamento automático acidental da LT 230 kV Foz do Chopin – Salto Osório, durante a realização de serviços na Barra Principal de 230 kV.
Às 08h49min foi normalizada a linha. Não houve atuação. -
24/07/2007
20H16MIN COPEL A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kV Apucarana - Figueira, devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico interno, provocado por descarga atmosférica.
A falha foi eliminada pelas atuações das proteções Primárias de distância no terminal de Apucarana e de sobrecorrente direcional residual no terminal de Figueira, ambas associadas ao esquema de
teleproteção de Comparação Direcional por Sinal de Bloqueio, e das proteções Secundárias de
sobrecorrente direcionais residuais em ambos os terminais.
ONS
PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES NOS SISTEMAS INTERLIGADOS S/SE/CO E N/NE
SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 23/07/2007 A 29/07/2007
DATA E
HORA ENVOLVIDAS EMPRESAS ORIGEM E CAUSA INTERRUPÇÃO DE CARGA E NORMALIZAÇÃO DESEMPENHO DOS ECEs OBSERVAÇÕES 24/07/2007
21H13MIN ENERSUL A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kV Aquidauana – Campo Grande Imbirussú C2, devido à ocorrência de um curto-circuito bifásico interno, envolvendo as fases A e B, de causa indeterminada.
A falha foi eliminada pelas atuações das proteções Primárias de distância, associadas ao esquema de teleproteção Permissivo por Subalcance, e das proteções Secundárias de sobrecorrente direcionais residuais, em ambos os terminais da linha.
A LT 138 kV Aquidauana – Campo Grande Imbirussú C2 foi normalizada às 21h14min.
Não houve atuação. -
24/07/2007
23H31MIN ENERSUL CTEEP ELETROSUL
A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kV Dourado das Nações - Porto Primavera - Rosana, devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico, sem informação da localização, envolvendo a fase Branca (fase B - CTEEP) e a terra, provocado por descarga atmosférica, eliminado pela atuação correta, das proteções Primárias de distância,em 1ªs zonas, nos terminais da LT em
Dourados das Nações e Rosana.
Houve interrupção de 13,6 MW de cargas da ENERSUL, nas SE’s Ivinhema e Nova Andradina, ligadas em derivação na linha de transmissão.
A LT foi restabelecida às 23h33min.
ONS
PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES NOS SISTEMAS INTERLIGADOS S/SE/CO E N/NE
SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 23/07/2007 A 29/07/2007
DATA E
HORA ENVOLVIDAS EMPRESAS ORIGEM E CAUSA INTERRUPÇÃO DE CARGA E NORMALIZAÇÃO DESEMPENHO DOS ECEs OBSERVAÇÕES 25/07/2007
02H27MIN FURNAS CEMIG ALCOA
Às 02h27min do dia 25/07/2007 ocorreram os desligamentos dos Bancos de Autotransformadores AT02 e AT04, 345/138/138 kV da SE Poços de Caldas, sem sinalização de proteções atuadas. Desligaram ainda a LT 138 kV Poços de Caldas (FURNAS) – Poços de Caldas (CEMIG) C1 e o terminal de São João da Boa Vista II da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista C1. De acordo com informações preliminares de FURNAS foram verificadas em oscilograma as ocorrências de duas falhas, a primeira com duração de 137 ms e a segunda com duração de 680 ms, provavelmente ocorridas no Sistema de Distribuição da CEMIG.
Houve a interrupção de 49 MW de cargas na CEMIG e 64,0 MW na ALCOA. Às 02h28min foi normalizada a LT 138 kV São João da Boa Vista II - Poços de Caldas C 1.
Os Bancos de Autotransformadores AT02 e AT04 foram isolados pelo Agente, visando uma inspeção mais detalhada nos equipamentos.
Às 03h10min foi normalizada a LT 138 kV Poços de Caldas (FURNAS) - Poços de Caldas (CEMIG) C1.
Às 05h58min foi liberado o Banco de Autotransformadores AT04 para a operação.
Às 06h35min foi liberado o Banco de Autotransformadores AT02 para a operação.
Não houve atuação. -
25/07/2007
04H44MIN CEEE-GT A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kV Camaquã - Presidente Médici, devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico interno, envolvendo a fase B, provocado por descarga atmosférica, localizado a 165 km da SE Camaquã. O curto-circuito foi eliminado pelas atuações das proteções Primárias de sobrecorrente direcionais residuais, associadas ao Esquema de Teleproteção de Comparação Direcional por Sinal de Bloqueio, em ambos os terminais da linha.
Houve a atuação do religamento
ONS
PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES NOS SISTEMAS INTERLIGADOS S/SE/CO E N/NE
SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 23/07/2007 A 29/07/2007
DATA E
HORA ENVOLVIDAS EMPRESAS ORIGEM E CAUSA INTERRUPÇÃO DE CARGA E NORMALIZAÇÃO DESEMPENHO DOS ECEs OBSERVAÇÕES 25/07/2007
05H46MIN CHESF A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kV 04S2 Sobral II – Cauípe, devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico interno, envolvendo a fase C, de causa ainda não identificada, eliminado em 80 ms pela atuação da proteção de distância para faltas a terra em subalcance, associada à lógica de teleproteção no terminal de Cauípe e por recepção de sinal de transferência de disparo no terminal de Sobral II.
O LDL da linha indicou o defeito como tendo ocorrido a 24,5 km de distância da SE Cauípe.
Às 05h56min foi normalizada a LT. Não houve atuação. -
25/07/2007 10H08MIN
ELETROSUL COPEL-T
Desligamento automático acidental da LT 230 kV Dourados – Guaíra, em ambos os terminais, durante operação da chave de transferência da proteção (43 T), durante manutenção corretiva no Disjuntor da linha no terminal de Guaíra. Ocorreu a abertura dos disjuntores locais em Guaíra, com envio de sinal de transferência de disparo para o terminal de Dourados.
Às 10h15min foi normalizada a linha. Não houve atuação. -
25/07/2007 12H13MIN
CHESF A perturbação consistiu no desligamento automático na UHE Apolônio Sales do Transformador Elevador 01T1, 13,8/230 kV, devido à atuação correta do relé de gás associado, provocado por vazamento acentuado de óleo pelos “coolers” do Transformador. Como conseqüência ocorreram os desligamentos automáticos das UGs 01G1 e 01G2, com 53 MW e 62 MW de geração, respectivamente, e o envio de sinal de transferência de disparo para o terminal remoto na SE Paulo Afonso III, desenergizando o link de interligação de 230 kV Paulo Afonso III/UHE Apolônio Sales 04M1.
Às 15h51min após a complementação do óleo, foi disponibilizado o Transformador 01T1 da UHE Apolônio Sales.
Às 15h54min foram normalizados o link de 230 kV Paulo Afonso III/UHE Apolônio Sales 04M1 e o Transformador 01T1 na UHE Apolônio Sales.
Às 16h10min foi sincronizada a UG 01G1 da UHE Apolônio Sales.
Às 16h20min foi sincronizada a UG 01G2 da UHE Apolônio Sales.
ONS
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SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 23/07/2007 A 29/07/2007
DATA E
HORA ENVOLVIDAS EMPRESAS ORIGEM E CAUSA INTERRUPÇÃO DE CARGA E NORMALIZAÇÃO DESEMPENHO DOS ECEs OBSERVAÇÕES 26/07/2007
06H57MIN CHESF CEAL ENERGIPE
A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kV Messias - Rio Largo II 04S5, devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico envolvendo a fase B, eliminado corretamente pela atuação no terminal de Rio Largo II da proteção de distância para faltas a terra em subalcance, associada à lógica de teleproteção.
O curto-circuito foi provocado por colisão de um avião bimotor em estrutura da referida LT, próximo a SE Rio Largo II.
Cerca de 74ms após a eliminação do defeito na LT 230 kV Messias - Rio Largo II 04S5, ocorreu um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase B, na LT 230 kV Messias - Rio Largo II 04S4, eliminado pela atuação no terminal de Rio Largo II da proteção de sobrecorrente direcional residual temporizada e no terminal de Messias pela proteção de distância para faltas a terra em sobrealcance.
Na ocasião ocorreu também na SE 69 kV Rio Largo I/Típica da Distribuidora CEAL, o desligamento automático do disjuntor de 69 kV 12T1, provocando a interrupção de 10 MW de cargas, provocado por um curto-circuito no alimentador de 13,8 kV 01Y6, que passa sob as LTs 230 kV Rio Largo II - Messias 04S4 e 04S5.
Houve uma interrupção de 198,3 MW de cargas, sendo 170 MW de cargas do Consumidor Industrial BRASKEN e 28,3 MW da Distribuidora CEAL.
Às 06h59min foram realizadas tentativas de normalização das LTs 230 kV Messias - Rio Largo II 04S5 e 04S4, sem sucesso. Entre 07h49min e 10h37min foram transferidas 12 MW de cargas da SE Carrapicho (ENERGIPE), supridas pelo regional da SE Penedo para o regional da SE Itabaiana.
Entre 07h55min e 10h34min foram transferidas 3,8 MW de cargas da SE Capela (CEAL), supridas pelo regional da SE Rio Largo II para o regional da SE Angelim.
Às 10h12min foi normalizada a LT 230 kV Rio Largo II - Messias 04S4.
Às 18h11min foi normalizada a LT 230 kV Messias - Rio Largo II 04S5.
Não houve atuação. -
26/07/2007 12H39MIN
CGTEE A perturbação consistiu no desligamento automático do grupo gerador G-2 de 230 kV – 82,5 MVA da UTE Presidente Médici, devido a extinção de chama na caldeira por falha na revelação de chama das fotocélulas da caldeira II.
O grupo estava gerando 18 MW.
Às 13h50min ocorreu o acendimento da caldeira. Às 13h22min foi sincronizado o grupo.
ONS
PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES NOS SISTEMAS INTERLIGADOS S/SE/CO E N/NE
SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 23/07/2007 A 29/07/2007
DATA E
HORA ENVOLVIDAS EMPRESAS ORIGEM E CAUSA INTERRUPÇÃO DE CARGA E NORMALIZAÇÃO DESEMPENHO DOS ECEs OBSERVAÇÕES 27/07/2007
00H20MIN TRACTEBEL A perturbação consistiu no desligamento automático do grupo gerador GH5 de 230 kV – 202 MVA da UHE Salto Osório, por atuação do relé 86E, devido a falha nos controladores lógicos programáveis A e B do sistema de regulação de tensão da unidade. O grupo estava operando como Compensador.
Às 14h19min do dia 28/07/2007 foi
sincronizado o grupo. Não houve atuação. -
27/07/2007 06H16MIN
CIEN A perturbação consistiu no desligamento automático do Pólo 4, 525 kV – 550 MW, da SE Conversora de Garabi 2, pela atuação acidental da proteção de temperatura alta do óleo da fase A do Banco de Transformadores TF 6 de 50 Hz – 500/13,8/13,8 kV – 600 MVA.
O Pólo estava com 425 MW.
A CIEN informou que a alta temperatura foi reportada por apenas um dos dois sistemas de proteção e que foi substituída a placa (transdutor) do sistema que estava reportando o problema.
Às 06h44min foi normalizado o Pólo. Não houve atuação. -
27/07/2007
06H24MIN CELG A perturbação consistiu de um curto-circuito monofásico na LT 138 kV Quirinópolis – Rio Verde (CELG), envolvendo a fase Branca (fase B – CELG), provavelmente provocado por descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções Primárias de distância para falhas a terra, em zonas 1, em ambos os terminais.
A falha foi localizada a 61,9 km do terminal de Quirinópolis.
ONS
PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES NOS SISTEMAS INTERLIGADOS S/SE/CO E N/NE
SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 23/07/2007 A 29/07/2007
DATA E
HORA ENVOLVIDAS EMPRESAS ORIGEM E CAUSA INTERRUPÇÃO DE CARGA E NORMALIZAÇÃO DESEMPENHO DOS ECEs OBSERVAÇÕES 27/07/2007
07H13MIN COPEL GERAÇÃO A perturbação consistiu no desligamento automático do grupo gerador G2 de 230 kV – 230 MVA da UTE Araucária devido a atuação da proteção diferencial de pressão de ar da turbina, provocada por formação de gelo na entrada dos filtros do compressor.
O grupo estava gerando 10 MW.
A COPEL-G informou que a temperatura ambiente muito baixa (0°C) e a umidade relativa do ar alta, próximo de 100%, causaram saturação por umidade e congelamento do pré-filtro, bloqueando a entrada de ar do compressor.
Às 12h49min foi sincronizado o grupo. Não houve atuação. -
27/07/2007 10H42MIN
TRACTEBEL A perturbação consistiu no desligamento forçado do grupo gerador G-5 de 230 kV – 156 MVA da usina térmica Jorge Lacerda B devido a extinção de chama da caldeira pela perda de tensão na barra de 480 V durante manobras de transferência dos serviços auxiliares.
O grupo estava gerando 125 MW.
Às 11h50min foi sincronizado o grupo. Não houve atuação. -
27/07/2007
16H07MIN ANDE COPEL A perturbação consistiu no bloqueio do Conversor de Freqüência de 138 kV da UHE Acaray, com causa desconhecida.
Houve interrupção de 45 MWde intercâmbio do Paraguai para o Brasil Às 20h42min do dia 28/07/2007 foi normalizado o Conversor.
Não houve atuação. -
27/07/2007
17H34MIN ELETROSUL Desligamento Autotransformadores TF7, 525/230/13,8 kV, 672 automático do Banco de MVA, da SE Campos Novos, por atuação acidental da proteção de pressão súbita de óleo ou gás (Válvula de Segurança 63 VS), causada por umidade.
ONS
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SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 23/07/2007 A 29/07/2007
DATA E
HORA ENVOLVIDAS EMPRESAS ORIGEM E CAUSA INTERRUPÇÃO DE CARGA E NORMALIZAÇÃO DESEMPENHO DOS ECEs OBSERVAÇÕES 27/07/2007
21H21MIN CEEE-GT A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kV Presidente Médici - Quinta, devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico interno, envolvendo a fase C, de causa indeterminada, localizado a 75 km da SE Presidenta Médici.
O curto-circuito foi eliminado pelas atuações das proteções Primárias de distância, em 1as zonas, em
ambos os terminais da linha.
Às 21h22min a linha foi normalizada. Não houve atuação. -
28/07/2007
10H31MIN CIEN A perturbação consistiu no desligamento automático do Pólo 4, 525 kV – 550 MW da SE Conversora de Garabi 2, pela atuação acidental da proteção de temperatura alta do óleo da fase A do Banco de transformadores TF 6 de 50 Hz – 500/13,8/13,8 kV – 600 MVA.
O Pólo estava com 465 MW.
A CIEN informou que a alta temperatura foi reportada por apenas um dos dois sistemas de proteção e que foi substituída a placa (transdutor) do sistema que estava reportando o problema.
Às 10h37min foi normalizado o Pólo. Não houve atuação. -
28/07/2007
14H36MIN ATE II Desligamento automático da LT 500 kV Ribeiro Gonçalves – São João do Piauí 05L4, devido à ocorrência de um curto-circuito bifásico interno, envolvendo as fases A e B, provocado por queimada próxima às estruturas 188 e 189 da linha, localizada a 254 km da SE São João do Piauí.
O curto-circuito foi eliminado em 54,1 ms pelas atuações das proteções Principais e Alternadas de distância, em segundas zonas, associadas às lógicas de teleproteção, em ambos os terminais. Não houve atuação do religamento automático da linha, em função do tipo de defeito.
Às 14h37min a linha foi disponibilizada para a operação.
Às 14h38min foi baipassada a Compensação Série da linha (CSF 05H2) no terminal de Ribeiro Gonçalves. Às 14h39min a linha foi energizada a partir do terminal de Ribeiro Gonçalves. Às 14h40min a linha foi normalizada no terminal de São João do Piauí.
Às 14h54min foi inserida a Compensação Série CSF 05H2 no terminal de Ribeiro Gonçalves.
ONS
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SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 23/07/2007 A 29/07/2007
DATA E
HORA ENVOLVIDAS EMPRESAS ORIGEM E CAUSA INTERRUPÇÃO DE CARGA E NORMALIZAÇÃO DESEMPENHO DOS ECEs OBSERVAÇÕES 28/07/2007
15H41MIN CAMMESA CIEN A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500 kV – 50 Hz Romang – San Tomé do sistema de energia elétrica Argentino.
Houve redução no intercâmbio para a Argentina de 750 MW para 100 MW pela atuação da lógica de desconexão automática de demanda Runback que atua sobre os Conversores de Freqüência CF 1 e CF 2 ambos de 525 kV – 1100 MW da SE Garabi 1. A freqüência atingiu 60,16 Hz no sistema brasileiro e 49,4 Hz no sistema argentino.
Às 15h42min o intercâmbio foi normalizado.
28/07/2007
17H39MIN FURNAS CPFL Desligamento automático da LI 138 kV Mascarenhas de Moraes – Morro do Cipó C1, devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico interno, envolvendo a fase Vermelha (fase A – FURNAS), de causa indeterminada, eliminada em 99 ms pelas atuações das proteções Primárias de sobrecorrente direcionais residuais, associadas à teleproteção, em ambos os terminais.
A falta foi localizada, com o auxílio de ferramenta computacional, a cerca de 30% do comprimento da linha, medidos a partir do terminal de Mascarenhas de Moraes.
Houve interrupção 9,8 MW de cargas. A linha foi normalizada no mesmo minuto.
Não houve atuação. -
28/07/2007
18H45MIN ENERSUL Desligamento automático da LT 138 kV Dourados das Nações – Maracajú, devido à ocorrência de um curto-circuito bifásico interno, envolvendo as fases A e B, de causa indeterminada, localizado a 9,2 km da SE Dourados das Nações.
A falha foi eliminada pelas atuações das proteções Primárias de distância, em 1as zonas, em ambos os
terminais.
ONS
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SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 23/07/2007 A 29/07/2007
DATA E
HORA ENVOLVIDAS EMPRESAS ORIGEM E CAUSA INTERRUPÇÃO DE CARGA E NORMALIZAÇÃO DESEMPENHO DOS ECEs OBSERVAÇÕES 28/07/2007
21H01MIN CELG A perturbação consistiu de um curto-circuito monofásico na LT 138 kV Quirinópolis – Rio Verde (CELG), envolvendo a fase Vermelha (fase C – CELG), provavelmente provocado por descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções Primárias de distância para falhas a terra, em zonas 1, em ambos os terminais.
A falha foi localizada a 34,97 km do terminal de Quirinópolis.
Às 21h02min a linha foi normalizada. Não houve atuação. -
28/07/2007 21H50MIN
ANDE COPEL
A perturbação consistiu no bloqueio do Conversor de Freqüência de 138 kV da UHE Acaray, devido a problema em circuito de corrente contínua
Houve interrupção de 28 MWde intercâmbio do Paraguai para o Brasil Às 21h42min do dia 29/07/2007 foi normalizado o Conversor.
Não houve atuação. -
28/07/2007
22H06MIN ELETRONORTE A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kV Vila do Conde – Santa Maria, devido à ocorrência de um curto-circuito bifásico interno, provocado por descarga atmosférica.
A falha foi eliminada pela atuação da proteção Primária de distância, em 1a zona, no terminal de Vila
do Conde e por recepção de sinal de transferência de disparo no terminal de Santa Maria.
Houve a atuação do religamento
automático da linha com sucesso. Não houve atuação. -
29/07/2007
01H59MIN CEEE-GT A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kV Presidente Médici - Quinta, devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico interno, envolvendo a fase C, de causa indeterminada, localizado a 90 km da SE Quinta.
O curto-circuito foi eliminado pelas atuações das proteções Primárias de distância, em primeiras zonas, em ambos os terminais da linha.